暢易汽車維修 俠名 維修案例 2015年03月18
一輛行駛里程約14萬km,裝配3 GR-FE發動機的2008款雷克薩斯GS300轎車。該車發動機故障燈異常點亮。 故障分析:連接豐田專用智能檢測儀IT-11讀取故障碼為P0136和P0156,故障碼的含義分別為:1列(1號氣缸一側)和2列(2號氣缸一側)的氧傳感器電路故障,故障碼為當前故障且無法清除。查找該車的維修資料得知,該車的氧傳感器為加熱型氧傳感器。當空燃比傳感器失效時,發動機ECU根據該傳感器的信息對空燃比進行修正。于是筆者再次連接檢測儀IT- II,讀取該車的動態數據流。在怠速狀態(800r/min)下,數據流顯示1列或2列三元催化器上游的空燃比傳感器(A/F)輸出電壓在3.5~4.0V之間變化(正常值為3.0~3. 5V);而三元催化器下游的氧傳感器輸出電壓卻達到0. 9 V以上,且電壓沒有波動變化。長期燃油修正指數在-5%~-8%之間跳動,說明發動機ECU一直在控制減少燃油噴射量。由于三元催化器下游的氧傳感器輸出電壓達到0.9V以上且電壓沒有波動變化,根據讀取的故障碼,因而筆者首先對氧傳感器進行檢測。在確認氧傳感器與發動機ECU連接線路正常,發動機EFI繼電器有12V電源供應給其加熱器的前提下,測量了其氧傳感器加熱器電阻值(20℃環境溫度下,應為11~16Ω)符合。標準;而后用診斷儀IT- II在發動機怠速運行時,對噴油量做增加25%或減少12.5%的調節,氧傳感器會根據噴油量的增加和減少作出響應,輸出電壓由高于0. 55V至低于0. 4 V交替變化。如無響應,說明氧傳感器損壞。具體監測步驟如下所述。 1)將檢測儀IT- II連接到DLC3,啟動發動機并打開IT-II,使發動機保持2500r/min的轉速約90s進行暖機。 2)在檢測儀IT- II上進入“Powertrain(動力系統)/Engine(發動機)/Active Test(主動測試)/Control the Injection Volume for A/F Sensor(控制與A/F傳感器相應的噴油量)”菜單。 3)在發動機怠速運轉的狀態下,進行“Control the Injection Volume for A/F Sensor(控制與A/F傳感器相應的噴油量)”操作。 4)監視檢測儀IT- II顯示的A/F和氧傳感器(AFS BIS1 and H02S BIS2 or AFS B2S1and H02S B2S2)的輸出電壓(H02S的電壓輸出大約有20s的延遲)。 經過上述測試,無論增加還是減少噴油量,兩側的氧傳感器的輸出電壓始終為0. 9V,無波動,至此說明該車的1列和2列氧傳感器都損壞了。但氧傳感器為什么會在常規保養后損壞?與客戶交談,客戶一直強調該車在保養維護之前無任何異常。帶著疑問,筆者仔細詢問了對該車實施維護作業的維修人員,從維修人員的詳細敘述中,筆者找到了故障產生的答案。由于該車長期在郊區行駛,其電子節氣門的臟污情況比較嚴重,于是在此次維護過程中,客戶追加了對該車進行免拆節氣門和噴油器的清洗作業。然而,維修人員卻沒有按正確的操作規范作業,而是把清洗節氣門和噴油器的兩種燃料分別接到車上,將發動機啟動著機后進行同時清洗,也未將發動機轉速提高到規定轉速,致使過多的化學燃料流入到氣缸內,使未完全燃燒的化學燃料產生化學物質(如硫酸鹽、膠質等),污染了氧傳感器的鉑金電極和氧化錯載體,導致1列、2列氧傳感器響應速度變慢,檢測靈敏度降低,直至損壞和點亮發動機故障燈。 解決步驟:更換1列、2列氧傳感器,清除故障碼,發動機故障燈熄滅。對其A/F傳感器和氧傳感器分別進行檢測,完全符合標準,由此故障得到排除。 故障啟示:正確的清洗規范是節氣門和噴油器必須分開清洗。在對節氣門清洗時,踩住加速踏板讓發動機轉速在2000~2500r/min之間,直至清洗燃料用完為止。而噴油器的清洗卻要求在發動機怠速狀態下進行,這樣有利于噴油器上的積炭被徹底清洗掉。 故障點評:規范操作的表現是在所有工作環節,均要按照標準要求去做,即使是大家認為非常簡單的環節也是如此。清洗噴油器與節氣門應該說是非常簡單的操作了,可即使是如此細小的環節,我們不按規范操作的話,那么帶來的后果也是很嚴重的。希望所有4S店引以為戒。 |
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