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互聯(lián)網(wǎng) wl04qc1b 汽車構(gòu)造維修 2006-12-22
在實際事故車修復中,對于局部變形產(chǎn)生的損傷,可以很直觀地做出判斷。但對于整體變形造成的損傷就不那么容易查明。只有通過精確的測量才能確定變形的具體位置及損傷程度。正確的車身檢測與測量是車身修復的基礎(chǔ),是修復工作中不可缺少的重要環(huán)節(jié)。它是有效維持或恢復車身正常的工作能力、延長使用壽命并使其處于完好技術(shù)狀態(tài)的重要依據(jù),也是修復后車輛在穩(wěn)定性、使用性、安全性等各項性能指標達到出廠標準的有力保證。測量的最終結(jié)果實際上就是讓車身上比較重要的控制點和工藝孔在修復后達到設(shè)計時原始的幾何尺寸。 根據(jù)實際工作經(jīng)驗分析,上述情況應(yīng)為車輛前部框架已發(fā)生向右側(cè)偏移變形,而前發(fā)動機蓋仍在原始位置,最終導致上述鈑金件配合不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。這種現(xiàn)象在車輛受到側(cè)向撞擊后極易出現(xiàn),工作5年以上的鈑金維修人員對此類現(xiàn)象一般都可做出正確判斷。 為證實上述分析觀點,將車輛置于校正架上,用電子測量系統(tǒng)對車身上的控制點進行測量。當測量到車身前部下橫梁上的點時,電腦顯示此點與標準數(shù)據(jù)向右偏移了7mm。用打印機對測量結(jié)果進行打印。確定變形后通知前臺業(yè)務(wù)人員與車主及時取得聯(lián)系。車主到場后,我們向其出示了打印數(shù)據(jù)報告,并說明這種現(xiàn)象會導致前杠換新后無法完全安裝到位,各鈑金件的配合間隙通過簡單的調(diào)整也無法達到裝配質(zhì)量要求,更為嚴重的是車輛在以后使用中還可能出現(xiàn)跑偏、共振、輪胎非正常磨損等故障。要解決這一系列問題必須對變形部位進行校正修復。車主聽到解釋后,對我們的工作表示了肯定和感謝,并帶著我們打印的數(shù)據(jù)報告與保險公司進行協(xié)商,最終得到了保險公司底盤校正項目的追加賠償。 這是一起典型的保險公司定損人員與前臺業(yè)務(wù)人員由于缺乏經(jīng)驗所造成的工作失誤。如果從車身外觀鈑金件的配合上沒有發(fā)現(xiàn)這起隱性故障,而直接按照前臺確定的維修項目進行修理,即使將前杠等部件改動安裝到位,但肯定為日后的故障埋下了伏筆,留下隱患。修復隱性故障為二次維修節(jié)省了時間,降低了成本,提高了修理質(zhì)量;同時有效避免了故障出現(xiàn)后維修廠、車主、保險公司相互推諉的扯皮現(xiàn)象,更重要的是為維修廠贏得了良好的聲譽和口碑。 例2:一輛2002年生產(chǎn)的菲亞特西耶那,與前面大貨車發(fā)生追尾事故,造成左側(cè)上部車身變形嚴重。在維修車間對變形部位進行修復,更換了左前側(cè)懸掛系統(tǒng)的所有變形部件。做完四輪定位后,按正常工藝流程噴涂作業(yè)前對車輛進行路試。行駛時明顯感覺車輛向右側(cè)跑偏,轉(zhuǎn)向時發(fā)沉、費力。檢查車輛外觀時發(fā)現(xiàn),左前門輕微下垂,鉸鏈處有改動痕跡,且左前葉子板上部與左前縱梁螺絲連接處有明顯的改孔現(xiàn)象(見圖2)。修復后底盤數(shù)據(jù)打印報告顯示,車身下部各重要控制點和工藝孔都在其正確位置上。 底盤數(shù)據(jù)正常,而且更換了下部所有變形的部件,兩側(cè)軸距應(yīng)該相等。我們暫不考慮束角等關(guān)鍵因素。根據(jù)上述現(xiàn)象和我們實際工作的經(jīng)驗分析,左前門鉸鏈改動及左前葉子板改孔的根本原因是左前門立柱(A柱)和左前縱梁上部沒有充分拉伸修復到位。維修人員作業(yè)時,在左前門立柱(A柱)和左前縱梁上部沒有充分拉伸到位的情況下,即對左前門進行了調(diào)整并安裝了左前葉子板。左前門校正時不經(jīng)考慮,很隨意地通過改動鉸鏈這一野蠻操作方法,以期望與周圍鈑金件配合達到最佳效果。當車門勉強定位后,安裝左前葉子板時發(fā)現(xiàn),其與左前門的配合間隙下部正常,而上端間隙太小(實際上已經(jīng)重合)。這時維修人員仍沒意識到問題的嚴重性并對問題進行及時分析,而是一錯再錯,在萬般無奈之下,只好通過改動螺絲孔的方法將左前葉子板上部向前挪動,以使左前葉子板與左前門的配合間隙達到允許的誤差范圍。雖然從表面看外觀鈑金件通過改動幾近達到正常值,但由于左前減振器上座(減振塔)與左前縱梁通過焊接已形成一個整體,最終導致左前輪主銷后傾角過大。這便是造成車輛跑偏的重要原因之一。 分析至此,再次對車輛進行四輪定位。屏幕顯示各車輪外傾角、束角正常,軸距相等,右前輪主銷后傾角正常,左側(cè)較之相差達1?0′。由于之前已做過一次四輪定位,看來主銷后傾角一直沒有引起維修人員的高度重視。有些人對此概念較為模糊,甚至誤認為它就是軸距。主銷后傾角其實是指上球頭或支柱頂端與下球頭的連線(轉(zhuǎn)向時,車輪圍繞其運動的轉(zhuǎn)向軸)向前或向后的角度。對于西耶那車型而言,主銷其實就是減振器,角度為不可調(diào)整。該角度設(shè)計的目的就是使汽車在行駛時如遇外力發(fā)生方向偏離時,能產(chǎn)生自動回正力,使車輪恢復到原來的中間位置。主銷后傾角過小會造成方向不穩(wěn)定、無法自動回輪、高速行駛發(fā)飄,角度過大則會造成轉(zhuǎn)向時發(fā)沉、費力。兩輪的主銷后傾角度超過0.5°時,車輛將向較小的一側(cè)跑偏。 為確認我們以上的分析與診斷,車輛上校正架并用電子測量系統(tǒng)的高度測量尺測量車身上部尺寸。通過測量發(fā)現(xiàn),左前縱梁上部減震塔處確實向后偏移了7mm。用專用夾具對其固定向前拉伸,達到標準數(shù)據(jù)后,重新調(diào)整外觀鈑金件。再次進行四輪定位,路試正常,轉(zhuǎn)交下一道工序(噴漆組)。 這是一起通過利用觀察車身外觀鈑金件的配合不良、改孔等現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)隱含故障本質(zhì)的典型案例。目前,很多維修企業(yè)沒有配備車身上部高度測量尺,這對鈑金維修人員在修復車身上部時是一個嚴峻的考驗。動輒改孔的野蠻操作方法在鈑金修復作業(yè)中較為常見。這里,筆者想再次提醒廣大同行,安裝非結(jié)構(gòu)性部件時,千萬不要隨意改動。應(yīng)該充分考慮并分析它所隱含的故障本質(zhì),最終做到萬無一失。 例3:一輛1995年生產(chǎn)的林肯城市,右前下部曾發(fā)生過拖底事故,在某家修理廠維修后發(fā)現(xiàn)右前門開啟時與右前葉子板下部有咬邊、刮蹭現(xiàn)象。車主因不滿其服務(wù)態(tài)度與技術(shù)水平不愿再去,便來我廠修理,要求進行調(diào)整。接車后首先對車輛進行檢查,發(fā)現(xiàn)右前門開關(guān)正常并無下垂現(xiàn)象,與右后門配合良好,與右前葉子板的配合間隙上端為8mm,下端僅為1.5mm(見圖3)。當右前門開起到一定程度時,下部門邊與右前葉子板下部(間隙小處)確實有刮蹭現(xiàn)象,刮蹭部位因磨損掉漆而出現(xiàn)銹蝕現(xiàn)象。 根據(jù)上述現(xiàn)象,稍有經(jīng)驗的鈑金維修人員就能做出正確判斷。在上次維修時由于種種原因,右前部下側(cè)梁頭處沒有充分修復到位,低于正常值。右前葉子板通過螺絲連接與之形成一個整體,最終導致上述現(xiàn)象。只對葉子板進行簡單調(diào)整無法解決此類問題。經(jīng)過測量車輛前部梁頭確實低于正常值11mm。與車主協(xié)商后進行修復,對葉子板簡單調(diào)整,與車門間隙均勻,刮蹭故障排除。 在實際工作中還有很多通過觀察車身外觀鈑金件配合情況,分析、判斷隱含故障的多個實際例子,如通過前后門的配合分析中立柱(B柱)、車身下部的變形情況,從后門、后葉子板、后備箱蓋之間的配合分析后部車身的變形情況等。在以前沒有校正架及測量系統(tǒng)時,鈑金技師都是利用積累的經(jīng)驗修車。這種方法雖然不夠精確,但對初步分析與判斷車身變形情況、隱含故障等確實是一套行之有效的好辦法。隨著精確電子測量系統(tǒng)的出現(xiàn),鈑金修復工作將更為科學有效。 |
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